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1 气浮分离机理
蛋白质为两性电解质,其等电点约为pH4.0-5.5,淀粉废水的pH值正好为蛋白质的等电点,因此淀粉废水中的蛋白具有自动凝聚的趋势,这种凝聚方式形成的絮粒很小,同时由于絮粒表面带有相同电荷及水化层的影响,絮粒很不稳定。加入无机高分子凝聚剂中和絮粒上的电荷,使絮粒易于靠近凝聚成较大的絮粒,加入有机高分子絮凝剂,可使絮粒之间通过吸附架桥作用形成较稳定的大絮团;无机凝聚剂主要是依靠中和粒子的电荷凝聚成絮粒,有机絮凝剂则主要依靠吸附架桥作用使絮粒凝聚成絮团,先加无机凝聚剂中和电荷,然后再加有机絮凝剂生成絮团,两者联合使用絮凝效果好而且可大大降低絮凝剂的用量[1-2]。在加入无机高分子凝聚剂及有机高分子絮凝剂的同时,溶入适量的空气,使絮团附着大量的微气泡,絮团的比重小于水,即可实现气浮分离[3-4]。
2 提取蛋白工艺

气浮提取蛋白工艺见图1。无机高分子凝聚剂采用聚合氯化铝(PAC),配制成浓度为5%-10%的水溶液,加入量为废水量的1%-2%;有机高分子絮凝剂采用聚丙烯酰胺(PAM),配制成0.05%-0.1%的水溶液,加人量为废水量的2%-4%。
淀粉废水从射流混合器中加入PAC进行混合凝聚,PAM从射流絮凝器中加人进行絮凝,反应混合液通过射流溶气器产生微气泡,流入气浮池进行气浮分离,气浮分离的湿蛋白采用板框压滤机进行脱水,脱水后的淀粉蛋白经管束烘干机制成蛋白饲料,气浮分离排出的清液进行后续生物处理。

3 主要构筑物及设备
该处理系统的主要构筑物及设备见表1。
序号 | 名称 | 设计参数 | 数量 | 备注 |
1 | 集水池 | HRT=6.0h | 1座 | 钢筋混凝土 |
2 | 潜水泵 | Q=64.0m3/h | 2台 | 1用1备 |
3 | 射流混合器 | Q=64.0m3/h | 1套 | 成套设备 |
4 | 射流絮凝器 | Q=64.0m3/h | 1套 | 成套设备 |
5 | 射流溶气器 | Q=64.0m3/h | 1套 | 成套设备 |
6 | 平流气浮池 | HRT=1.0h | 2套 | 成套设备 |
4 工程运行效果
工程稳定运行期间进行了每天3次连续3d的监测,监测结果见表2。2001年4月~2001年9月本处理系统的运行效果见图2和图3。本废水处理系统在运行过程中每吨废水提取粗蛋白含量为35%左右的玉米蛋白饲料5.0kg,每天可以提取玉米蛋白饲料7.6t。
监测时间 | 监测阶段 | 监测数据 | ||
pH | SS/(mg.L-1) | CODcr/(mg.L-1) | ||
2000.11.10 | 提蛋白前 | 4.39-4.65 | 6843 | 14467 |
提蛋白后 | 4.48-4.80 | 1235 | 9737 | |
去除率 |
| 82.0% | 32.7% | |
2000.11.11 | 提蛋白前 | 4.20-4.51 | 6476 | 13933 |
提蛋白后 | 4.26-4.76 | 1216 | 9392 | |
去除率 |
| 81.2% | 32.6% | |
2000.11.12 | 提蛋白前 | 4.19-4.48 | 6862 | 14022 |
提蛋白后 | 4.50-4.87 | 1248 | 9421 | |
去除率 |
| 81.8% | 32.8% | |
5 经济效益分析
本废水处理系统工程总投资为126.0万元,处理水量为1520m3/d,工程运行成本和运行效益见表3,本废水处理系统运行费用为147.9万元/a,在处理过程中获得蛋白饲料的产值为441.6万元/a,去除运行成本每年可以获得293.7万元的经济效益,同时SS和CODcr的去除率分别达到80%和30%以上,减轻了后续生物处理的有机负荷。
项目 | 数量 | 单价 | 金额/(万元.a-1) |
工资费 | 7人 | 750元/月 | 6.3 |
电费 | 35kW | 0.50元/(kW.h) | 15.1 |
药剂费 |
| 1500元/d | 54.0 |
其它费 |
| 1700元/d | 61.2 |
维修费 | 总投资×2% |
| 2.5 |
折旧费 | 总投资×7% |
| 8.8 |
运行成本合计 |
|
| 147.9 |
蛋白产值 | 2736t/a | 1600元/t | 441.6 |
经济效益 |
|
| 293.7 |
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